當前,鑒于鋼鐵微利時代和環(huán)保限產(chǎn)的雙重壓力,“深挖內(nèi)潛,降本增效、創(chuàng)新技改”成為企業(yè)生產(chǎn)運營的頭等大事,也是我們尋求利潤空間的唯一出路。各分廠集思廣益紛紛行動,修舊利廢、小改小革等舉措初見成效。文豐動力廠也不例外,在廠長張建平的領(lǐng)導下,大家眼睛向內(nèi)看,自我加壓,練內(nèi)功、找不足、挖潛力,千方百計把創(chuàng)新技改工作落到實處。
2#鍋爐大修改造后閑置一臺220KW的高壓變頻器,如果得以合理利用,將對節(jié)約電能發(fā)揮出不小的作用。電儀工段在張建平和王萬軍兩位廠長的帶領(lǐng)下,深入現(xiàn)場研究生產(chǎn)工藝,組織人員進行數(shù)據(jù)分析,并參考新電廠對給水泵多數(shù)裝有變頻器,用變頻調(diào)節(jié)代替閥門節(jié)流調(diào)節(jié),可有效節(jié)約電能的實際情況,決定利用閑置的220KW變頻器,把3#給水泵的拖動方式由工頻拖動改為變頻運行,從而實現(xiàn)節(jié)能降耗。
“只要思想不滑坡,辦法總比困難多”。改造之初搜集材料時,發(fā)現(xiàn)3#給水泵電機功率為250KW,而變頻器功率是220KW,能否配套使用成為首個“疑難雜癥”。通過對變頻器本身配置仔細觀察,發(fā)現(xiàn)220KW變頻器與250KW變頻器相比,其主要功率元件移相變壓器和功率單元配置相同;其次給水泵雖然配置是250KW電機,實際運行功率在210KW。又經(jīng)過查閱資料、參數(shù)摸底、技術(shù)討論等繁瑣工作,改造方案終于確定。在相關(guān)人員的努力與配合下,首先對線路實施改造,然后對設(shè)備進行調(diào)試,并對監(jiān)控畫面程序也做了相應改動,9月4日,3#給水泵變頻器正式開始運行,經(jīng)過后期跟蹤觀察,變頻器運行一切正常,給水泵運行參數(shù)完全滿足生產(chǎn)需要。
改造后節(jié)能效果數(shù)據(jù)對比,8月份給水泵每小時耗電199.5KW,改造為變頻運行后為每小時耗電142.4KW。由此推算每月可節(jié)約電能41070KW.h,節(jié)約電費24600余元。通過本次技改,使閑置資產(chǎn)得到了充分利用,并發(fā)揮出非同小可的作用。
繼9月份給水泵變頻改造成功后,張建平廠長動員大家舉一反三,秉持“有可能就要嘗試,有空間就要壓縮”的觀點投入到工作中去,以此次經(jīng)驗為例在大型電機節(jié)能降耗工作上再做文章。
進入冬季氣溫降低,發(fā)電循環(huán)水溫度降低,冷卻效果良好,可以適當減少循環(huán)水量,又不影響正常運行。如果對循環(huán)水泵裝上變頻調(diào)節(jié),那么對其在降低電耗方面又是一個不容小覷的成效。
目前2#鍋爐因限產(chǎn)停運,設(shè)備空閑。通過綜合考慮,電儀工段在王萬軍廠長帶領(lǐng)下對循環(huán)水泵實施了改用變頻器拖動的運行方式。利用功率為400KW的2#爐引風機變頻裝置拖動實測負荷為272KW的3#循環(huán)泵,并于11月20日投入變頻運行。通過觀察,投運后節(jié)能效果明顯,8月份循環(huán)水泵每小時耗電為273.5KW,改為變頻運行后循環(huán)水泵每小時耗電為156KW。以此測算,每日可節(jié)約電能2820KW.h,每月可節(jié)約電能84600KW.h,按采暖期4個月計算,將可為公司節(jié)約成本20余萬元。
在兩次技改過程中,張建平廠長始終堅持少投入、抓實效的思想,主張改造成本最小化,充分利用公司的閑置物資和原有設(shè)備進行改造。電纜是改造必需品,張廠長與其他領(lǐng)導多次溝通協(xié)調(diào)后,找來兩截閑置電纜,以零資金投入完成了兩次線路的改造。
大河有水小河流,大河無水小河干。只有企業(yè)蒸蒸日上,我們每個小家庭的幸福生活才有保障,一榮俱榮,一損俱損的樸實道理早已扎根在每個員工的內(nèi)心。無論何時,勤儉持家、厲行節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)不能丟棄,降本增效和技改工作只有起點沒有終點。讓我們立足崗位,在廠領(lǐng)導的正確引領(lǐng)下,一起行動起來,與企業(yè)同呼吸共命運,不斷提高自己的責任感和使命感,真正把挖潛增效當作一種習慣,在技改創(chuàng)新的道路上持之以恒,擴展思路,敢于嘗試,將降本攻堅戰(zhàn)進行到底!